技术性创新改造并非是水泥企业的节能通道
2021-03-27
当公司经过一系列围绕节能的技能改造后,当节能效益并未充分显现时,不能只是抱怨技能改造方案或设备的不妥,更要注重公司管理与操作是不是是符合节能原 则!相当多的同行们只是抽象供认管理与操作的重要性,却从未检查剖析过本公司的管理与操作中,究竟有哪些地方在与节能相悖。
在很多介绍节能技能的资料中,也常常忽略对正确管理与操作的要求,尽管应用了节能工艺与装备,但节能水平仍然参差不齐,即便是所谓‘成熟’技能。就以 新型干法技能而言,至今已不可谓不成熟,但能耗水平相差也不可谓不大,从如下实例说明有很多管理与操作上的差距需求消除:
⑴ 立磨粉磨原煤不可说不是成功技能,现在粉磨无烟煤已无问题。但当某公司煤粉产量跟不上煅烧需求时,就急于进行技能改造,甚至不惜求助于落后的高耗能装备 --球磨。可是在现场检查,能够发现该公司的技能管理严峻违反规则:立磨的吐渣口本应密封,但他们不只四敞大开,而且还将某个排放点的收尘管从这里插入, 煤磨居然成为收尘器,这样的立磨怎能高产呢?说实话,一个负责任而思想清晰的改造商,看到此种过于粗滥的管理,也要退避三舍了。该公司如继续按此技能路线 走下去,不管如何技改,最终命运决不会乐观。
⑵ 低温余热发电技能也是成熟的节能技能,但在投入的出产线中究竟有多少条是纯余热呢。不少公司采取各种措施添加发电量:且不去评论在三次风管添加用煤量,或 在窑门罩抽取热风的极端作法,只谈“从篦冷机抽出的热风悉数进入余热锅炉,让用于煤磨烘干的热风取自去锅炉的热风管道”的方案,使烘煤的用风温度降低,入 窑煤粉水分达4%之多,窑内火焰因煤粉燃烧速度减慢,黑庖丁拉长,导致窑内过长虚窑皮,后窑口严峻结皮,熟料产质量及煤耗都受到影响。这显然是不妥的余热 利用管理与操作,给出产最终带来损失。
⑶ 同一台篦冷机的管理与操作不妥,就会有导致二次风温200℃以上的差距,单位熟料热耗就会添加60kcal/kg以上。曾经某公司发现熟料标号越来越低, 甚至出厂的标号比出窑还低,实际就是篦冷机冷却用风错误,导致急冷的工艺要求无法实现。并未进行任何技能改造,只是调整了操作方法,熟料标号就迅速改观。
⑷ 燃烧器的性能确实影响节能,国内虽制造商众多,可是能将燃烧器原理吃透者廖廖无几,简单的机械仿照进口产品,而进口燃烧器也会时而好用,时而不行,那些只 知压低一次风量的制造商不可能制造出好用而节能的燃烧器。这里不能说与用户煤质的稳定程度及调节火焰才能有关,进口燃烧器实际是在固定煤质的基础上设计 的。所以,有的制造商已经发出了“好枪也要有好猎手”之慨叹。
总归,上述事例说明对管理与操作中的能耗现状需求从头审视,而这种审视并不需求投入多少资金,只要尊重水泥出产的特色,不断提高管理者与操作者的节能认识与素质,从头标准并提高管理与操作思路,就必定会找到更大节能的希望